2005年10月18日訊:藍星新材料無錫樹脂廠立足于現(xiàn)有工藝技術和設備,充分挖掘技術潛力,把實施技術改造作為優(yōu)化生產(chǎn)、解決難題,獲取經(jīng)濟效益的有效途徑。
該廠加強針對性、突出實用性,采取有效技改措施著力降低物耗能耗。年初,該廠召集全體工藝人員就技改降本項目進行規(guī)劃,針對各種問題、難題制定攻關目標。為鼓勵科技人員積極投入到技改活動中,專門開展了研究一個課題,解決一道難題,完成一項攻關任務的“三個一”活動。此舉收到了良好成效。針對雙酚A裝置使用進口催化劑費用高,生產(chǎn)核心技術受到外方牽制的問題,該廠與科研院所經(jīng)過半年多時間的聯(lián)手攻關,終于使進口裝置用上了國產(chǎn)催化劑,打破了外商的壟斷,預計年節(jié)約費用近200萬元。
日前剛獲得技改成功的含酚水回用項目,則通過資源循環(huán)使用可收環(huán)保和降本雙重效果。該工藝不但減污,還可提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強市場競爭力,更為酚醛樹脂行業(yè)的環(huán)保治理起到了借鑒作用。該課題技術含量較高,為攻堅克難他們抽調(diào)技術人員組成課題攻關小組,經(jīng)過多次試驗形成了以多相蒸餾為核心工藝的新技術。
該廠還通過“雙革四新”活動,支持工人動腦筋、想辦法,解決實際生產(chǎn)中的難點和瓶頸。為提高公用系統(tǒng)的運作水平,供能部門制訂了10項技改措施,目前大部分已取得實效。鍋爐通過安裝激波吹灰器,重新調(diào)整DCS控制參數(shù),有效地提高了鍋爐熱效率;灰渣他的結構改造,緩解了兩爐運行中容易產(chǎn)生的故障;通過高加余熱回收系統(tǒng)操作參數(shù)的完善,減少了鍋爐自用蒸汽量。技改措施的落實,使經(jīng)濟效益得到了提高,也嘗到了技改的甜頭。